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龙泉能源公司:修旧利废挖潜增效 精益管控降本提质

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日期:2026-06-10

来源:足球博彩平台 网站

  为深入践行精益生产管理理念,深挖内部创效潜力,切实降低生产耗材成本,太原煤气化龙泉能源公司立足生产现场实际,聚焦设备耗材损耗痛点,通过对洗煤车间设备优化改良清淤修复,成功实现废旧滤板循环再利用,有效盘活闲置设备资源,以精细化管控助力企业提质降本、增效创收。

  压滤机是洗煤生产、煤泥水净化处理的关键核心设备,直接关乎洗煤生产效率与生产连续性。受高浓度煤泥水长期冲刷、沉淀影响,滤板内部通道极易出现煤泥结块、通道堵塞等问题,造成设备脱水、过滤性能大幅下降,频繁引发喷料、漏料等设备故障,制约生产高效推进。以往针对通道堵塞的滤板,企业多采取直接报废更换的方式处理,不仅造成大量设备资源闲置浪费,还大幅增加配件采购成本。

  为杜绝资源浪费、破解耗材损耗难题,节约生产成本,该公司坚持问题导向,依托洗煤厂技术骨干力量,组建专项攻坚小组,结合设备运行工况与多年现场检修经验,自主改良优化注水清淤修复工艺,启动废旧滤板专项修复工作。作业前期,工作人员对库房积压的废旧滤板进行全面筛查,精准筛选出主体结构完好、无开裂破损、仅存在内部煤泥淤积的可修复滤板,保障修复作业精准高效开展。

  在修复作业中,他们摒弃传统低效修复方式,采用高压注水稀释、加压排空清淤的高效工艺。通过向滤板内部通道持续注入高压清水,充分软化、稀释固结的厚重煤泥,打散内部淤积结块,再借助导流加压方式彻底排空浑浊煤泥水,经过多轮反复冲洗、清理,完全疏通滤板通水通道,彻底清除内部残留杂质,全面恢复滤板原始使用性能。修复完成后,工作人员严格落实质量验收标准,对每一块滤板开展通水、密封、承压全方位检测,确保所有修复设备性能达标、安全可用。

  本次专项修复工作成效显著,累计成功修复废旧滤板32块,所有修复设备均已验收合格、入库备用,可投入生产轮换使用。此次修旧利废工作全程无需额外耗材投入,依靠班组自主技术、自主作业完成,累计节约配件采购成本十余万元,大幅提升废旧物资复用率,真正实现变废为宝、降本增效。

  下一步,该公司将坚持“点滴创效、精益管控”理念,常态化推进修旧利废、技术革新工作,深挖设备运维与成本管控潜力,以精细化、常态化管理筑牢安全生产与提质增效双重保障,为企业高质量发展注入持久动能。

( 作者:范晓峰 裴培 责编:郝倩倩 )