龙泉能源公司紧扣“降本增效、提质提速”核心目标,立足施工实际,优化工艺、重塑流程,实现成本、效率、安全三重提升,切实将工艺优化成效转化为生产实效,为矿井高质量发展打下坚实基础。
此前,该公司综采一队4205工作面施工时,沿用常规流程,需人工开挖35米施工通道,同步完成抹角、放炮、打锚索、路面硬化等辅助工序。该模式工序繁杂,不仅耗费大量人力物力,增加物料购置、劳务、设备租赁等成本,且作业周期长,放炮等高危环节加大了安全管控难度,影响工作面推进,难以满足公司高效安全生产要求。
为解决这些问题,该公司组织技术骨干深入一线,全面勘察现场、梳理痛点难点,多次召开专题研讨会论证方案的可行性,最终确定了优化方案。新方案打破传统,精简冗余环节,减少人工通道施工量,取消放炮、路面硬化等非必要作业,依靠采煤机自身性能实现直接割煤,让施工流程更简洁、衔接更顺畅。
新工艺实施后成效显著,实现了降本增效、安全提质的目标。一方面,省去物料购置、劳务、设备租赁等开支,大幅压缩人力和物料成本;另一方面,简化施工流程,缩短整体施工周期,加快工作面出采煤机进度,为后续回采争取时间。同时,取消放炮等高危工序,减少现场安全风险点,筑牢安全生产防线,实现安全、效率、效益有机统一。
此次4205工作面出采煤机工艺优化,是龙泉能源公司精准部署、结合生产实际的成功实践,既提升了效率、降低了成本,也积累了宝贵的工艺革新经验,为后续生产工作面施工提供了借鉴。下一步,该公司将持续聚焦生产痛点难点,深耕工艺优化,将工艺优势转化为生产优势,推动公司高质量发展。