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污泥“变身” 华昱公司污泥干化处置破解环保难题

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日期:2025-11-21

来源:足球博彩平台 网站

  走进华昱公司污泥干化处理车间,轰鸣的机器声中,一套崭新的污泥烘干装置正平稳运行,含水80%的黑色污泥在烘干机内翻滚,经过数小时“桑拿”,出来时已变成深褐色颗粒,经过短途运输到燃料煤仓,与燃料煤掺配后送入锅炉,昔日的“包袱”已变身为可与燃料煤掺配的资源,实现了环保与效益的双赢。

  环保难题:高湿污泥堆积成患。“以前最头疼的就是这些污泥,含水率高达80%—85%,又黏又重,堆积在中间渣场,给钱都没人买,也没法直接掺进燃料煤里,成了公司环保‘心头患’。”技术员赵鹏程指着烘干装置旁的储泥区介绍。据了解,该公司污水处理岗位每日固定产生约35吨此类污泥,其黏性强、处置成本高的特性,导致污泥长期堆积,不仅占用场地,更带来了巨大的环保压力。

  更令人困扰的是处置成本。湿污泥从产出到最终回收处置,每天需投入运输、倒运、灰渣掺配等各类费用一万多元。尽管污泥干基高位热值达1100cal/g,具备回收利用价值,但高含水率这一“拦路虎”,让其只能成为待处理的固废。

  项目破局:烘干装置精准除湿。为破解困境,该公司针对性引入污泥烘干装置,设计处理量与日产生污泥量精准匹配,达到35吨/天。该装置采用0.5MPa、150℃左右的低压蒸汽作为热源,属于间接传导型连续换热设备,全程密闭操作,杜绝了二次污染。“物料从顶部加料口进入后,在自重和旋叶轴搅拌作用下缓慢移动,过程中与叶片及夹套内壁充分换热,水分逐步蒸发。”赵鹏程现场演示了装置运行流程并说道:“每处理1吨湿污泥仅消耗0.88吨蒸气,能将含水率从80%以上降至20%以下,完全满足燃料煤掺配要求。”整套流程自动化程度高,既保障了安全环保,又提升了处理效率。

  绿色效益:变废为宝年省三百万。自污泥烘干装置投运以来,烘干机组运行稳定,经处理后的污泥各项指标均达标,顺利实现与燃料煤的正常掺配。这一转变不仅彻底解决了污泥堆积的环保难题,更带来了显著的经济效益。

  按此前湿污泥每日10620元的处置成本计算,污泥干化技术的应用,每年可为公司节约生产成本350万元。原本需要花钱处置的固废,如今摇身一变成为可利用的能源资源,既降低了煤炭消耗,又减少了固废处置压力,实现了“减量化、无害化、资源化”的处置目标。

  “污泥干化处置不仅破解了环保痛点,更打通了资源循环利用的新通道。”这只是该公司绿色发展的一个缩影,煤泥回用、气化炉渣细分、废醇掺烧、固废制砖等一个个技改项目的上马,让绿色发展理念贯穿企业生产全过程,在环保与效益之间走出一条可持续发展之路。

( 作者:牛智慧 责编:郝倩倩 )