太原煤气化华泓公司在资源日益枯竭的严峻挑战下,积极探索降本增效新路径,以创新为驱动,以精细管理为抓手,在保障矿井安全的基础上,实现了成本的有效控制和效率的显著提升,为矿井的可持续发展注入了新活力。
优化通风系统,降低能耗成本。通风系统作为矿井的“呼吸系统”,其运行效率直接影响着能耗高低。该公司关闭了废弃采区的风巷,减少无效风量的流通,降低通风阻力,对8处通风设施进行优化改造,有效减少漏风现象。经过一系列改造,降低了矿井主要通风机运行功率,节约生产成本。
推行修旧利废,盘活闲置资源。在该公司通风部门的材料仓库里,有一个格外引人注目的“修旧利废区”。这里存放着回收来的旧风筒、报废的通风设备零部件等。维修班的工人们将回收上井的信号线重新整理,凭借着精湛的技艺和丰富的经验,将这些看似无用的“废品”变废为宝。今年以来,通过修旧利废,共修复风筒2500米,复用零部件30多个,维修利用全断面净化水幕25道,节约材料采购费用达10万元。同时,还建立了闲置物资共享平台,加强各工区之间的物资调配,提高了闲置物资的利用率,减少了重复采购。
完善管理机制,做到全员参与。该公司建立健全了一系列降本增效管理制度,实行全流程精细化管理,将成本控制指标层层分解到每个班组、每个岗位,与员工的绩效工资挂钩,形成了“人人头上有指标,个个肩上有责任”的良好氛围,全面推动成本管控工作稳步提升。同时,他们还积极鼓励员工提出创新建议,激发员工的创新热情,为降本增效工作提供新的思路和方法,确保年度各项经营指标顺利完成。