为进一步提升掘进施工标准化水平,筑牢安全生产防线,赵庄煤业公司结合盾构机施工实际情况,自主设计制作了一款气动钻机底座装置。这项发明有效解决了气动钻机作业时稳定性差的问题,保障了施工安全,为盾构机高效掘进提供了可靠支撑。
据悉,在盾构机掘进过程中,巷道帮部片帮问题突出,盾构机原装的液压锚杆钻机受作业位置、角度等因素限制,无法及时对帮部进行支护,日常支护作业需依靠气动钻机完成。由于巷道内施工空间狭窄,气动钻机在顶钻作业时容易发生倾倒、位移和晃动,既存在安全风险,又可能造成钻孔定位精度下降,影响现场安全生产与高效施工。
为有效突破这一瓶颈,赵庄煤业公司组织技术骨干组建攻关小组,坚持问题导向,充分结合现场作业需求,本着“变废为宝、降本增效”的原则,利用井下废旧法兰盘、钢管、锚杆、钢板等材料,通过精准焊接加工,制造出气动钻机底座装置。该装置可直接固定在盾构机上,为气动钻机搭建起稳定、牢固的作业支撑点,从根源上解决设备作业时的晃动、位移问题。
该底座装置在相关掘进巷道推广应用后,装置的稳定性提升,钻孔偏移、设备倾倒等问题得到有效解决,人工调整、加固设备的作业频率降低,气动钻机支护作业更加安全。钻孔定位精度的提升使单循环作业时间大幅缩短,装置便携易搬运,减少了辅助作业时间,作业效率明显提高,有力保障了巷道支护及时高效。