针对原风桥施工方案中存在的施工难题和安全风险隐患,沁秀公司岳城煤矿对风桥施工工艺进行针对性优化升级,在不改变风桥核心通风功能的前提下,成功破解现场施工瓶颈,实现安全保障和提质增效双重突破。
该矿原风桥施工方案采用500mm高挑顶作业,需对顶板进行大面积开挖和支护,施工工序繁杂,工作量大,严重制约施工工效、拉长施工周期;同时,因为巷道顶板破碎、压力较大,挑顶作业易破坏顶板原有受力平衡,极易诱发顶板变形、漏顶等安全隐患,直接威胁施工人员人身安全,影响施工正常推进,难以满足高效、安全施工要求。
为从根本上解决施工难题,该矿技术人员多次深入现场勘查、反复论证优化,最终确定施工方案核心调整内容:取消原500mm高挑顶施工,改为300mm深起底施工。该优化方案不改变风桥通风设计标准,仅调整作业方向,主动避开顶板高压破碎区域,通过起底作业即可满足风桥建设要求,大幅简化施工流程。
此次施工工艺优化,是安全控制和施工工艺的双重创新,彻底打破传统挑顶施工固有模式,施工工效实现大幅提升,降低了施工成本。起底施工无需对顶板进行大面积开挖支护,有效减少施工工作量、简化工序,显著提升作业效率、缩短工期。经测算,起底作业(长12m、宽4m、深0.3m)较原挑顶作业(长7.0m、宽5.2m、高0.5m)可提前3个班完工,还可减少顶板支护材料投入,节约成本近万元。同时,新工艺规避了顶板高压区段挑顶可能导致的漏顶、坍塌等重大风险,使施工作业远离危险顶板区域,作业环境本质安全度大幅提升,从施工工艺源头解决了原设计长期存在的安全痛点,有力保障了施工人员人身安全和工程的顺利推进。